動態反應區法(DRT)脫硫工藝是一種新型的半干法脫硫工藝,是在總結實際工程改造經驗的基礎上,經過不斷的探索改進而形成的一種新型半干法脫硫工藝。目前該工藝已經建成并投產數十套裝置,目前均達到了超凈排放的標準。
該工藝以一種反應區可以動態調節的反應塔為核心運行設備,在脫硫塔后配置一臺布袋除塵器作為收塵裝置,然后通過引風機來保持系統的負壓運行,除塵器及吸收塔灰斗收集的循環灰全部參與循環,定期外排部分失效的脫硫廢灰。
動態反應區法脫硫工藝為負壓運行,主要設備由脫硫塔、布袋除塵器和引風機(可以利用生產風機)構成,DRT脫硫塔內反應段設計采用動態調節的方式,根據進入系統的煙氣情況,在反應區域進行相應的溫度、濕度和循環灰濃度的調節,最終以較經濟的運行成本實現高效脫硫過程。
相較其他半干法脫硫工藝而言,該工藝有如下幾點優勢:
1、系統整體運行阻力低,運行能耗低;
脫硫塔運行阻力低,除塵器運行阻力也較低,脫硫系統實際運行阻力約2200~2800Pa;
2、系統循環灰循環倍率高,石灰利用率高;
根據已經投產的脫硫系統實際運行經驗,動態反應區法脫硫工藝排放的脫硫廢灰中活性組分比例僅為8%~10%,循環灰中位徑約十幾微米,循環灰流動性極佳,避免了循環灰的堆積、架橋及結垢現象;
3、脫硫系統控制簡潔方便,可以實現自動調節及無人值守;
脫硫系統用到的設備一般為廠區通用設備,檢修維護方便。脫硫塔內的溫度、濕度調節邏輯明確,整套脫硫系統可以實現高水平的自動調節過程,真正做到自動調節、無人值守。
4、脫硫系統對煙氣的溫度、風量等工況條件變化時的適應性強;
脫硫系統采用順流接觸的方式,適應性極強,可以保證煙氣從90~280℃變化時的穩定運行,同時也可以滿足煙氣風量從10~120%負荷變化時的穩定運行;
5、相比同類型的半干法脫硫工藝,該技術投資及運行成本較低。
該技術的所用到的設備均為廠區常見設備,投資成本基本上是同類型工藝中最低的;因系統的阻力小,循環灰的利用率高,所以相較其他半干法脫硫工藝來說,該技術的運行成本也是是最低的。
主要業績介紹
德隆鋼鐵燒結機煙氣半干法脫硫工藝改造項目
德龍鋼鐵原有一套半干法脫硫系統為2009年建造。脫硫系統自建成后運行一直不穩定,為了解決現有脫硫系統存在的問題,業主決定對現有的脫硫系統進行改造,以期脫硫系統能正常運行,進而使得燒結機生產運行正常。2015年5月,該項目采用動態反應區法脫硫工藝進行改造,改造后脫硫運行非常平穩,脫硫效率可以保證95%以上。主要參數如下:
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方正鋼板130㎡燒結機煙氣脫硫項目(2016年11月投運)
該項目采用動態反應區法脫硫工藝,主要參數如下:


唐山港陸鋼鐵有限公司2臺80MW(260t/h鍋爐)煤氣發電鍋爐超凈項目(2018年12月投運)
該項目采用中低溫SCR脫硝該工藝,后部采用動態反應區法脫硫工藝,主要參數如下:

唐山凱源實業有限公司2臺鎳鐵冶煉礦熱爐煙氣超凈項目(2019年6月投運)
該項目采用動態反應區法脫硫工藝,后部采用中低溫SCR脫硝工藝,主要參數如下:


山東富倫鋼鐵有限公司西區3臺100t/h燃氣鍋爐煙氣脫硫脫硝項目(2019年9月投運)
該項目采用三臺鍋爐各自配建一套SCR脫硝系統,煙氣匯合后配建一套動態反應區法脫硫工藝,主要參數如下:



山東日照鋼鐵有限公司2臺135MW機組(440t/h鍋爐)燃氣鍋爐煙氣脫硫除塵項目(2020年7月二期投運,10月一期投運)
該項目采用動態反應區法脫硫工藝,主要參數如下:


蕪湖新興鑄管二發電65MW機組(220t/h鍋爐)燃氣鍋爐煙氣脫硫脫硝除塵項目(2020年10月投運)
該項目采用動態反應區法脫硫工藝,主要參數如下:



蕪湖新興鑄管一發電55MW機組(220t/h鍋爐)燃氣鍋爐煙氣脫硫除塵項目(在建,預計2021年5月投運)
該項目采用動態反應區法脫硫工藝,主要參數如下:


五礦營口節源水處理有限公司80MW機組(265t/h鍋爐)燃氣鍋爐煙氣脫硫除塵項目
該項目采用動態反應區法脫硫工藝,主要參數如下:


五礦營口節源水處理有限公司135MW機組(400t/h鍋爐)燃氣鍋爐煙氣脫硫除塵項目
該項目采用動態反應區法脫硫工藝,主要參數如下:

